Cayó 28 % la generación de las represas de la región

Es el balance del 2010 con relación a lo producido en el 2009. La baja se dio pese a los records de demanda de energía eléctrica registrados a nivel nacional el año pasado.
Las centrales hidroeléctricas del Comahue generaron a lo largo del 2010 unos 10.215 GW/hora, con una caída del 28,4 por ciento en comparación a los 14.269 GW/hora que se produjeron a lo largo del 2009.

La baja se registró pese a que en el 2010 se registraron diversos nuevos récords sobre consumo eléctrico. El 22 de diciembre pasado fue superado el máximo histórico de energía del Sistema Interconectado Nacional para día hábil con 418,3 GWh, la potencia en la hora pico fue de 19.894 MW.

El 3 de agosto fue superado el máximo histórico de potencia del SADI para día hábil con 20.843 MW mientras que el 18 de julio fueron superados los máximos históricos para un día domingo de potencia y energía abastecida por el sistema nacional cuando se registraron 18.126 MW y 350,3 GWh respectivamente.

El día anterior, es decir el 17 de julio fueron superados los máximos históricos para un sábado, de potencia y energía cuando se demandaron 19.128 MW y 370,7 GWh respectivamente.

En cuanto al cierre del 2010, en la cuenca del Comahue, en los ríos Limay, Collón Cura y Neuquén en el transcurso de diciembre registraron aportes decrecientes que evolucionaron en el Río Limay por debajo de los valores medios, en el río Collón Cura desde valores un poco por debajo de los medios a principios del mes a valores del orden de los medios a fin de mes y en el río Neuquén en forma bastante por debajo de los valores medios.

La central de Alicurá operó con sus cuatro máquinas disponibles excepto desde el día 13 al 14 en que tuvo solo tres máquinas disponibles por mantenimiento del grupo Nº 2.

Con el objetivo de preservar sus reservas hidráulicas operó con la consigna de un despacho tal de recuperar y mantener en lo posible, en función de los caudales afluentes, la cota del embalse en un valor cercano al máximo (704,8 metros sobre el nivel del mar).

Por su parte, la hidroeléctrica Piedra del Aguila no tuvo sus cuatro turbinas disponibles a lo largo del mes. Desde el día 4 al 9 por mantenimiento del grupo Nº 2 y a partir del día 17 por indisponibilidad del grupo Nº 3, con solo tres de sus cuatro máquinas disponibles.

Este último estuvo desde el día 17 al 23 indisponible por falla en el interruptor y desde el día 24 hasta previsto el día 7 de enero de este año por mantenimiento programado.

Operó dentro de la franja de operación normal con un despacho semanal mínimo para mantener la cota objetivo. En función de los caudales afluentes, la cota registró una evolución estable manteniéndose en 591,70 msm.

Su dique compensador, Pichi Picún Leufú operó con sus tres máquinas disponibles y despachadas en función del caudal erogado por Piedra del Águila.

La central de El Chocón operó dentro de la franja de operación normal con sus seis máquinas disponibles despachadas con energía para mantener el erogado de Arroyito según lo requerido por la Autoridad de Cuencas en el valor de 406 m3/seg durante la primera, la segunda y la cuarta semana del mes y en el valor mínimo de 396 m3/seg en la tercera y en la quinta semana del mes.

En función del despacho de generación y de los caudales afluentes se registró un moderado incremento de la cota del embalse, desde 378,22 msm a principio del mes a 378,7 msm a fin del mes.

Planicie Banderita generó dentro de la franja de operación normal con sus dos máquinas disponibles despachadas según normas de manejo de agua con energía para mantener caudales mínimos en Chañar de 134 m3/seg en las dos primeras y en la cuarta semana del mes, de 154 m3/seg en la tercera semana y de 164 m3/seg en la última semana del mes. En el transcurso del mes, en función de los caudales afluentes y del despacho realizado se registró una evolución moderadamente decreciente de la cota del embalse.

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